水泥公司原料车间 降本增效从细节入手
以前人们常用眉毛胡子一把抓来形容工作没有头绪。可在水泥公司原料车间,一把“降本增效”的梳子却将生产中的“眉毛、胡子”梳理得井然有序,一个个“金娃娃”从工序生产的细节中跳出来。
原料车间担负着水泥公司原燃材料的管理和输送工作。一个每班10人的车间每班要完成 6000余吨的供料任务难度可想而知,三年来该车间却没有因为供料不足影响过旋窑运转。特别是2006年,该车间在稳定生产的基础上,加强成本管理,积极探索节能降耗的新途径,为公司的降本增效工作添砖加瓦。在内部管理上,该车间将各项指标分解落实到每个班组,严格控制各种辅材费用,制定了详细的材料领用制度;在物料运送管理上,要求尽量缩短所需物料运送的时间,减少单位物料的电耗,并将此项指标纳入班组的每月绩效考核中。岗位员工根据物料情况随时调整物料的流量,提高了设备运转效率。今年5月份该车间创出了连续上料18万吨的好成绩。对于循环水的管理,该车间则采取多种方式节约用水,岗位人员定期对阀门进行检查处理,每个水池都安装了电子水位计防止外溢。水泥磨的淋水装置也增设了相应的冷却水池,使冷却水循环利用,实现了全公司循环水排放量为零,每年可为企业创造间接效益2万余元。输送设备的所有下料口焊补、挡料皮更换全部用废旧材料,旧托辊修复再利用,每年可节约材料费用上万元。这些措施的实施有效地减少了浪费,降低了生产成本。
为了打好成本攻坚战,该车间把科技创新作为降低成本的新途径。充分挖掘员工自身潜力,鼓励员工针对本岗位、本车间生产难题出主意、想办法,自主性地进行解决。今年先后解决了原煤自燃、石灰石堆料机联动停车等难题,并对石灰石取料机与辅材取料机自动加油器进行了改造,解决了加油器堵塞、漏油的困难,仅用油一项一年节约3~5万元。在加强管理的同时,该车间员工还在主任孔庆峰的带领下积极进行技术学习提高素质,增强了车间自主解决问题的能力。以前,皮带滚筒包胶这样的活都是由厂家承担,一个滚筒包胶仅人工费用就达2000余元。为了节约人工费用该车间组织员工学习了此项技术。今年4月份利用旋窑停车的机会组织人员对4个滚筒进行包胶,节约了近万元的检修费用。 (石晓慧 王海莲)