为积极推进全要素对标,助力打赢“四提一增”攻坚战,环境新材料公司二车间制成班对1号水泥磨皮带下料管进行改造,保证物料畅通,提高了脱硫石膏的掺加量,全年可节创效益90余万元。
生产42.5水泥所用的工业石膏,其中一部分是脱硫石膏,价格较低,但含水分较高,用量较大容易导致1号上料皮带机头入斜皮带下料管和斜皮带机头回料管频繁堵塞,另一部分是粉末状的氟石膏,价格较高,不含水分。二者按一定比例配比,用铲车搅拌均匀,严格控制含水量以保障皮带下料管畅通。
为解决全用脱硫石膏堵塞下料管的问题,降低生产成本,为全面打赢“四提一增”攻坚战创造条件,班长李长伟带领员工仔细研究讨论优化方案。最终决定,在1号上料皮带入斜皮带被动轮下料管中间转弯处,把下料管加宽取直,下料管两侧镶上光滑的耐磨板,把斜皮带机头皮带下的接料漏斗加大,把漏斗和下料管内侧镶上聚乙烯滑板,减少内壁对物料的阻力,下料管经过改造后,生产42.5水泥全部改用脱硫石膏。仅此一项,每年可少用氟石膏近2万吨,节约费用90余万元!